“今年上半年,廣豐印染產(chǎn)量達到7500萬米,產(chǎn)值為11000萬元,除去利息、折舊和各項費用,實現(xiàn)凈利潤1000多萬元!睆V豐印染總經(jīng)理洪桂煥說。
與之相對的,前年國慶節(jié)剛過,由于資金鏈的斷裂,號稱中國最大印染企業(yè)的江龍董事長夫婦不知去向,一夜之間企業(yè)轟然坍塌而停產(chǎn)重組,這家2006年在新加坡上市的江龍印染,曾有“中國印染第一股”的稱號。
如今,在經(jīng)歷政府主導(dǎo)重組后,它終于在懸崖邊上“涅槃”,浴火重生。
“重組一年后的今年,廣豐印染日產(chǎn)能達50萬米,雖然產(chǎn)能比原江龍印染大20萬米,但排污量比江龍每天1萬噸減少2500噸,且總體生產(chǎn)成本差不多!惫I(yè)區(qū)管委會一位負(fù)責(zé)人欣悉告訴筆者,染化料、助劑、蒸汽和其它各項能耗都比江龍下降10~20%,尤其是員工工資,總比例比江龍下降約10個百分點,但人均工資上升800元/月,上升幅度為30%。
“江龍印染”,上演的正是一個“鳳凰涅槃”的故事。如果說政府努力是前提的話,那么企業(yè)的辛勤管理起了決定性的作用。在一年半時間里,廣豐印染打出了“實施硬件改造,開展制度考核,狠抓節(jié)能管理的”三組合拳,拳拳奏效。
先是硬件改造。“接收江龍后,我們一下子投入了3000多萬元對設(shè)備進行整理和維修,光是設(shè)備改造就花了1200多萬元,淘汰了原有的三臺印花機以及兩臺定型機,新購進了三臺世界先進的印花機,兩臺世界先進的定型機。通過設(shè)備的一增一減,為提升產(chǎn)品檔次打下了基礎(chǔ)!痹埳a(chǎn)部主管任現(xiàn)廣豐印染生產(chǎn)部主管的寇吉和說。江龍以往是以雪紡等雙減量產(chǎn)品為主,調(diào)整到現(xiàn)在以全棉、針織產(chǎn)品為主。如高密府綢印花,以色牢度強、印花精度高、色彩艷麗而深受歐美市場歡迎,附加值更是以往的3倍。而針織產(chǎn)品的大規(guī)模生產(chǎn)不僅提高了產(chǎn)品附加值,更重要的是使污水COD濃度大大下降,每年減少污水處理成本費用近400萬元。
緊接著是制度創(chuàng)新。硬件上去了,軟件管理要跟上。今年他們相繼出臺了印染助劑等生產(chǎn)成本考核方案、利潤考核管理辦法和質(zhì)量考核管理制度。浸染廠6月份實現(xiàn)利潤超過20萬,負(fù)責(zé)該項目的7人可分 0.8萬元。成本考核中,印花廠因6月柔軟劑實際消耗比考核標(biāo)準(zhǔn)降低了10%,可獎勵20%給主管、班長、擋車工等4062元,而單位節(jié)省了2.5萬元。但海藻、增稠劑因超標(biāo)而要罰6592元。這種按節(jié)約部份的20%獎勵,而按超出5~10%罰款制度,大大調(diào)動了生產(chǎn)一線干部的積極性,同時在各設(shè)備上安裝水、電、汽計量表,對員工進行考核。更為有效的辦法是,公司還每月出資數(shù)萬元,設(shè)立質(zhì)量獎,在車間無質(zhì)量事故下全額用于獎勵,否則根據(jù)責(zé)任劃分扣除。
在技術(shù)改造上做文章。要實現(xiàn)工業(yè)節(jié)能降耗,必須緊緊依靠技術(shù)創(chuàng)新與進步,實施清潔生產(chǎn)。重組后的廣豐投資600多萬元進行污水處理設(shè)施,自今年4月份以來,COD濃度逐月下降300毫克/升。通過在鍋爐里安裝節(jié)能煤斗,鍋爐燃燒增氧泵,鍋爐節(jié)能油泵,節(jié)能變頻、余熱回收等,使萬米印染的電耗下降了20 %左右。一年節(jié)煤5400噸。
讓洪桂煥心里踏實的是,現(xiàn)在的廣豐產(chǎn)能雖然比原江龍多一倍,但各項能耗指標(biāo)卻小于江龍,而且還有下降空間,F(xiàn)在產(chǎn)品產(chǎn)銷兩旺,利潤足矣。洪桂煥說:“今年廣豐的產(chǎn)量預(yù)計將達到1.7億米,銷售收入達2.5億元,員工和客戶信心十足!保ㄗ髡呦到B興濱海工業(yè)區(qū)管委會研究員)
來源:中國紡織報作者:傅國燦