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以清潔生產(chǎn)為基礎 積極探索節(jié)水新工藝
集萃印花網(wǎng)  2009-12-03

    【集萃網(wǎng)觀察】1 公司概況

    浙江美欣達印染集團股份有限公司位于浙江省湖州市,現(xiàn)建有“美欣達”紡織工業(yè)城一座,公司主營業(yè)務為紡織品的印染、銷售和印染產(chǎn)品的研發(fā),主導產(chǎn)品為燈芯絨、紗卡、亞麻等天然纖維類面料以及后整理功能性面料。是中國印染行業(yè)十佳企業(yè)、國家火炬計劃重點高新技術企業(yè),“美欣達”商標為馳名商標,“美欣達”產(chǎn)品被評為中國名牌產(chǎn)品和國家免檢產(chǎn)品,2006年11月又獲“中國出口免驗”企業(yè)。公司于2004年8月成功公開發(fā)行股票上市,注冊資本8112萬元,2005年公司完成銷售收入8.99億元,利稅達1.1億元。

    一直以來,公司堅持以技術為依托,以市場為動力,不斷加強新產(chǎn)品和新工藝的研發(fā)和應用,推行清潔生產(chǎn)和嚴格的質量控制,先后通過了ISO9001:2000、ISO14001:1996和Oeko-Tex Standard 100認證,使公司的產(chǎn)品在短短的幾年里遠銷歐盟、美國等國家和地區(qū),并成為國內(nèi)外一批國際知名企業(yè)的供應商和合作伙伴。

    2 節(jié)水工作進展情況

    公司面對生產(chǎn)規(guī)模擴張及印染企業(yè)每天產(chǎn)生大量廢水,支付排污費和水資源費的調價等諸多因素,清醒地認識到節(jié)水工作、清潔生產(chǎn)對企業(yè)發(fā)展、生存、提高競爭力的重要意義。同時也看到公司雖然地處水資源豐富的杭嘉湖地區(qū),但強烈地社會責任感使得公司管理層一貫將珍惜水資源作為公司戰(zhàn)略發(fā)展工作來抓,董事長單建明先生多次組織高層管理人員赴國內(nèi)外參觀考察,為“美欣達”紡織工業(yè)城建設選擇先進的節(jié)能設備,引進先進的節(jié)能技術和治理新概念。

    這里我主要介紹 “美欣達”紡織工業(yè)城節(jié)水工作。

    “美欣達”染紡織工業(yè)城現(xiàn)有設計年產(chǎn)能10000萬m,批準建有日處理1.2萬噸的污水廠一座。主導產(chǎn)品為燈芯絨、紗卡、亞麻等面料,由于生產(chǎn)的產(chǎn)品布幅較寬,克重較大,按照傳統(tǒng)生產(chǎn)標準,針對目前工業(yè)園區(qū)生產(chǎn)的產(chǎn)品,每百米用水量平均控制在3.5t左右,而我公司實際用水量,按照生產(chǎn)報表中06年1~8月份的統(tǒng)計結果,平均只在2.36t,平均每百米產(chǎn)量的消耗水量比傳統(tǒng)生產(chǎn)方法節(jié)省用水1.14t。能夠取得如此明顯的節(jié)水效果,公司主要采取以下幾項措施:

    2.1 加強節(jié)水領導力度與職能機構

    2.1.1 領導重視,健全組織機構,加快加大力度推進節(jié)水工程建設

    公司領導十分重視清潔生產(chǎn),專門組織了由董事長任組長,總經(jīng)理任副組長的領導班子。制定了相關的管理制度及控制手段,將責任分解到人,成績與效益相掛鉤的考評體系。

    2.1.2 成立能耗管理部門

    公司工務部是能源消耗的管理部門,該部門主管工作人員都是在印染行業(yè)從事能耗控制及設備管理多年的專家,平時除了收集引進先進的節(jié)能技術和對現(xiàn)有的生產(chǎn)設備進行節(jié)能改造外,還對集團公司各單位每天的能源消耗狀況進行分析和匯總,一有異常狀況,馬上通知相關部門,并組織分析和整改,除此之外,還定期組織相關人員對集團公司各單位進行專項檢查,將能耗的浪費狀況直接與相關管理人員的業(yè)績考核掛鉤,加強各子公司主管領導的節(jié)水節(jié)能意識。另外,公司在員工的培訓和管理中,也強化能耗控制理念,在員工的考核中,能耗控制也是重要的一環(huán)。

    2.1.3 監(jiān)督與控制并舉

    公司十分重視用水計量管理,工業(yè)園的主體設備均安裝了三級水表,建立了用水計量設施,在主要能耗設備中也都加裝有水表、流量計,對機臺的用水、用汽直接進行量化,對各機臺的百米耗水量、耗汽量進行嚴格的監(jiān)督和控制。

    2.1.4 全面推行數(shù)字化管理系統(tǒng)

    為提高公司管理工作效率,對公司各項工作作到實時量化,公司全面推行K3數(shù)字化管理系統(tǒng),對公司倉儲、生產(chǎn)、財務等部門工作進行系統(tǒng)化管理。從公司原材料進場到生產(chǎn)過程到成品出庫實行全程監(jiān)控,對生產(chǎn)中的水、電、汽、染料等生產(chǎn)物資實施全過程跟蹤,生產(chǎn)管理部門在生產(chǎn)的過程中隨時可以對生產(chǎn)能耗及成本進行量化,出現(xiàn)問題,及時通知生產(chǎn)現(xiàn)場管理部門進行分析,并及時采取糾正措施,以最大限度的減少生產(chǎn)能耗,降低生產(chǎn)成本。

    通過以上各種措施,我公司生產(chǎn)用水比原傳統(tǒng)生產(chǎn)減少32.5%。

    2.2 注重開發(fā)和引進新工藝新技術

    2.1.2 運用前處理冷軋堆技術節(jié)水

    染整行業(yè)中前處理工藝能源消耗在總能耗中占有較大比例,前處理退漿、煮煉、漂白三道工藝中,平均生產(chǎn)用水量為46.5t/h,消耗蒸汽量為3.77t/h。公司通過大量的實踐,將傳統(tǒng)的三步法工藝改為冷堆一步法工藝,使用該工藝后平均生產(chǎn)用水量為24t/h,消耗蒸汽量為2.25t/h,比傳統(tǒng)工藝用水量節(jié)省22.6t/h,蒸汽消耗量減少1.52t/h。

    2.2.2 充分運用冷堆染色技術節(jié)水

    主要是對染料和纖維的吸附、擴散和固色反應是在堆置中完成的,通常都在室溫下進行的,較軋染省去了中間烘燥和汽蒸或焙烘兩道工序,較大的節(jié)約了能耗,同時由于該工藝中染料水解少,固色率較高,在冷染后的皂洗過程中,也將節(jié)省大量的生產(chǎn)用水和蒸汽。為配合該工藝的開發(fā),公司投資37萬歐元,從德國引進兩臺寇斯特冷堆染色機。投入使用后每年可節(jié)省蒸汽2540噸,節(jié)約用水40000噸。

    2.2.3 引進國外短流程濕蒸染色技術節(jié)水

    活性染料常用軋蒸法染色,工藝連續(xù)化,生產(chǎn)效率高,但流程長,能耗高,染料和纖維間的相互作用除有效反應外,還會伴隨發(fā)生水解反應,從而造成染料的損失。公司經(jīng)過多方對比引進了短流程濕蒸染色技術,由于該工藝對設備要求較高,公司投資90萬歐元,引進一臺門富士濕蒸染色機以配合該工藝的生產(chǎn),其高得色率使染料用量降低10%~15%,高固色率和較低的水解作用使其在水洗過程中的用水量比傳統(tǒng)工藝減少20%,年節(jié)省用水16000t。

    通過上述技術的革新,公司目前的用水量比原傳統(tǒng)方法生產(chǎn)用水量節(jié)約用水約24.11%。

    2.3 選用先進設備,確保節(jié)水工程順利實施

    2.3.1 全方位的推進自動化配液系統(tǒng)的應用

    “美欣達”紡織工業(yè)城現(xiàn)有兩套引進國外自動化配液系統(tǒng),使得工業(yè)園中兩個分廠的生產(chǎn)用助劑、染化料均可集中供給、自動計量,多余染料還可回收利用,同時,使車間達到清潔生產(chǎn)、文明生產(chǎn),在保證優(yōu)質生產(chǎn)的同時,大大的減少染化料及助劑的浪費,根據(jù)目前運行的狀況,該系統(tǒng)將染化料及助劑的用量減少5%,水的用量比以往的生產(chǎn)減少10%,每年將減少染化料助劑用軟水10800t。

    2.3.2 引進高效節(jié)能型前處理設備

    為降低前處理生產(chǎn)中的能耗,我公司在建設印染工業(yè)園時,投資350萬歐元,引進瑞士退煮漂絲光高效節(jié)能聯(lián)合機,該設備對生產(chǎn)用水、汽、液進行全自動控制,蒸洗箱采用逐格蛇行回流,均勻軋液、軋水,煮煉、漂白、絲光各段廢水均利用換熱器進行熱回收、利用,與傳統(tǒng)工藝生產(chǎn)中退煮漂、絲光工藝比較,該設備節(jié)水可達40%,每年可節(jié)水近14.1萬t。

    2.3.3 主體設備均采用節(jié)能型

    在印染工業(yè)園的設備選型過程中,所有設備均選用節(jié)能環(huán)保型。工業(yè)園中所有水洗設備均采用逐格蛇行回流,設備中的水均根據(jù)使用狀況,通過水量調節(jié),使之從每一單元的最后一只蒸洗箱逐節(jié)蛇行回流,使得生產(chǎn)用水得到最大限度的利用,同時將機臺用水噴淋量得到最大限度的減小。該項措施使得工業(yè)園中生產(chǎn)用水減少9.07萬t。

    2.3.4 引進國外連續(xù)染色中樣機每年打樣節(jié)水4.3萬t

    傳統(tǒng)連續(xù)軋染的染色生產(chǎn)中,放大貨樣都在LMH641型連續(xù)軋染機上進行,一般放一次大貨樣需要20min左右,放樣過程中,所有蒸洗箱和平洗槽中均要灌滿水,每次用水量大約為16t,在沒引進連續(xù)染色小樣機前,公司平均每天為放樣引起的設備整車排水達8次之多,從引進中樣機后,公司打大貨樣直接在中樣機上進行,每天打樣節(jié)水128t,僅此一項每年節(jié)水近4.3萬t。

    通過各種先進設備的運用,公司用水量比傳統(tǒng)設備生產(chǎn)用水量減少8.1%。

    2.4 積極探索分質分段中水回用

    2.4.1 采用烘筒熱水回用節(jié)水 

    整個印染工業(yè)園中,烘筒總共898只,烘筒的熱媒體蒸汽在生產(chǎn)過程中將變成冷凝水,通過疏水器排掉,該冷凝水是高溫高壓蒸汽冷凝而成,硬度低,雜質少,還具有高溫的特點,適用于染整生產(chǎn)的很多環(huán)節(jié),但其收集起來全部利用難度較大,因此,我們采用就近回用和集中回用相結合的辦法,選用新型疏水器,利用烘筒中蒸汽壓力,將水洗部分后的烘筒冷凝水直接回用到水洗中;而無水洗部分的機臺烘筒冷凝水集中收集后,則利用恒壓供水系統(tǒng),供應水質要求較高的機臺,這樣,即使管路得到了簡化,又節(jié)省了冷凝水收集的能耗。通過實際測算發(fā)現(xiàn),年可實現(xiàn)節(jié)水13.6萬t,相當于一套20t的軟水反應裝置。同時,每小時還可為公司節(jié)約蒸汽2.8t。

    2.4.2 利用冷卻水回用節(jié)水

    染整生產(chǎn)中,很多生產(chǎn)設備都需要用水進行冷卻,但各單元用水量都不是很大,同時,染整設備較為龐大,冷卻設備單元也較為分散,所以這一部分的節(jié)水經(jīng)常被忽視。針對這一特點,我公司在建設染整工業(yè)園時,專門設計一套冷卻水回用裝置,對各個機臺的冷卻水進行集中收集,集中回用。采用該套裝置后,每天燒毛機冷卻水用量減少到100t,還有90t水可變成溫水進行回用,實際用水量只有10t,如此一項,每天就可節(jié)省用水120t。還有空壓系統(tǒng)的冷卻水,平均每天184t,再加上各機臺的冷水輥用水回收后,整套系統(tǒng)每年將節(jié)水11.8萬t。

    公司通過生產(chǎn)過程中的分級回用,每年用水量減少近7.2%。

    2004~2006期間公司主要產(chǎn)品產(chǎn)量逐年上升的情況下,公司通過有效的節(jié)水措施,使百米用水量從04年的3.5t/100m下降到現(xiàn)在的2.33t/100m。

    3 十一五期間美欣達企業(yè)節(jié)水戰(zhàn)略:

    利用高新科技,開發(fā)印染產(chǎn)業(yè)高新節(jié)水節(jié)能技術為全面開發(fā)生產(chǎn)過程中的節(jié)水潛能,針對生產(chǎn)過程中各流程用水要求的不同,我們與多個科研機構合作,共同開發(fā)節(jié)能節(jié)水項目,并將之投入到實際生產(chǎn)中去。

    3.1 針對前處理廢水COD高、色度低,且部分廢水中還含有對其它工藝有益成分的特點,我公司國內(nèi)高科技發(fā)展公司聯(lián)手,利用其陶瓷膜超濾技術,共同開發(fā)前處理高溫廢水直接回用技術。通過反復試驗,該項技術已經(jīng)取得突破性進展,現(xiàn)以確立絲光廢水回用至漂白用水、漂白廢水回用至煮煉用水、退漿廢水直接回用等工藝,其中,漂白廢水回用至煮煉用水工藝及退漿廢水直接回用工藝已經(jīng)通過中試,目前漂白廢水回用至煮煉項目已正式立項,進入正式的設備制作安裝階段,照目前小試和中試階段取得的數(shù)據(jù)計算,該項目投產(chǎn)后,每年將為公司節(jié)省用水18700t,節(jié)省蒸汽3000t左右。

    3.2 針對染色廢水COD低、色度高的特點,我公司與高校合作,運用其環(huán)境科技研究所所長曾慶福教授開發(fā)的無極紫外光催化氧化技術,進行高溫印染廢水脫色回用。該技術采用融合國家863水污染治理專項技術成果開發(fā)設計的無極紫外光催化氧化反應器作為核心部件,對皂洗機的染色廢水直接進行處理,達到回用要求后,直接回用到生產(chǎn)中,實現(xiàn)用水的閉路循環(huán)的同時,還可充分利用廢水的熱能,減少蒸汽用量。該項目也已正式立項,目前已進入設備的制造安裝階段,按照該項目10t的設計處理量計算,該項目投產(chǎn)后,每年將節(jié)約用水62400t,節(jié)約蒸汽5200t。

    十一五期間,公司將在對以上項目跟蹤分析,取得正式的運行參數(shù)后,在公司的絲光、漂白、退漿及染色生產(chǎn)過程中全面推行以上兩項技術,同時,將根據(jù)運行的狀況,與參與開發(fā)的科研機構一起,對該技術進行進一步的改進,力求使該項技術更加完善,也使該生產(chǎn)環(huán)節(jié)的節(jié)能潛能得到最大限度的開發(fā)。同時公司還將尋找其他科研機構,針對目前的生產(chǎn)狀況及生產(chǎn)設備,進行工藝和技術的革新,力求最大限度的節(jié)省生產(chǎn)能耗,降低生產(chǎn)成本。

    雖然我公司在節(jié)能節(jié)水方面取得良好的效果,也為公司帶來了可觀的經(jīng)濟效益和社會效益,但眾所周知,我們大量運用節(jié)水措施必將使生產(chǎn)廢水的濃度大大增高。目前,我公司工業(yè)園區(qū)的污水COD濃度已達到3500,色度已超過500倍,其處理難度較大。因此,我公司06年度的工作重點之一就是投資3500萬元將染整工業(yè)園中污水處理廠擴建為滿足目前高濃度廢水處理要求的1.2萬噸的廢水處理及中水回用設施,以滿足工業(yè)園區(qū)生產(chǎn)的需要。該項目建成投產(chǎn)后,30%的廢水(3600t)將按照國家二級排放標準,即:COD為180mg/L,BOD為60mg/L,SS為150 mg/L,色度達到100倍以下的標準,排放至城市污水廠,剩余的70%(8400t)將通過中水回用裝置處理后,直接回用到生產(chǎn),但考慮到處理成本及生產(chǎn)的實際需要,中水回用系統(tǒng)也采取二級處理的辦法,即8400t回用水中, 2400t處理成COD低于150,色度低于64倍的質量稍差的水,作為輔助機臺、用水要求較低的機臺用水和沖洗用水;6000t將處理成COD低于50 mg/L,色度小于10倍的優(yōu)質水,直接補充到要求較高的生產(chǎn)設備中去。該項目建成后,每年將節(jié)約生產(chǎn)用水262萬t,同時,每年排放的COD將減少13000t,SS將減少2200t。其經(jīng)濟效益和社會效益將不可估量。

    隨著美欣達公司的不斷成長,我們將節(jié)水、節(jié)能、保護環(huán)境融入到企業(yè)的發(fā)展戰(zhàn)略中。加大技術攻關的力度,爭取在此項工作上再有新突破、再創(chuàng)新。

    然而這與國家倡導的實現(xiàn)印染產(chǎn)業(yè)與自然環(huán)境的和諧發(fā)展尚存在不小差距,為此美欣達在企業(yè)十一五發(fā)展戰(zhàn)略中制訂了一系列措施,以期進一步作好產(chǎn)業(yè)節(jié)水工作。籍此機會,我們真誠的希望各位同行、各界友人能蒞臨美欣達,為企業(yè)的和諧發(fā)展出謀劃策!

    來源: 印染在線  作者:美欣達

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