1、原裝置存在的不足
國產(chǎn)LMA331-180型圓網(wǎng)印花機和LMH571-180型圓網(wǎng)印花機主要采用兩種涂膠方式。一是采用橡膠輥、橡膠刮條、氣缸等組成膠車,靠印花導帶帶動橡膠輥、橡膠刮條給印花導帶涂水溶性膠,然后織物經(jīng)壓布膠輥與印花導帶粘接;二是采用鋼制刮刀將熱塑性樹脂直接涂在印花導帶上,再通過進口部位的電加熱裝置使織物粘貼在印花導帶上,從而達到準確對花的目的。但是這兩種方法均存在不同的缺點。熱塑性貼布樹脂存在的問題有刮膠頻繁、污染工作環(huán)境、工作效率低,丙酮、甲苯之類的有機溶劑腐蝕印花導帶、危害人體健康、存在火災隱患等問題。水溶性貼布膠上膠裝置一是存在涂膠不均勻導致織物變形,影響精細花形對花準確程度,且使水溶性膠浪費很大,給水刷裝置增加了洗滌難度,易造成串色、沾污白底等問題;二是原膠輥硬度較高,與橡毯之間的壓力無法調節(jié),易損傷印花導帶、降低其使用壽命;三是膠槽內無液面自控裝置。
2、改造方法及優(yōu)點
2.1 涂膠裝置的改造方法
改造主要針對原水溶性貼布膠上膠裝置。上膠方式與改造前基本相同,主要針對涂膠不均勻問題進行改造:
(1)適當增加印花導帶張力(一般為5‰),在印花導帶內側輔以鋼輥,進一步增加刮膠位置導帶張力,減少印花導帶變形,選用剛性好的刀架結構確保工作過程中刮刀基本不變形;
(2)采用韌性、拒水性優(yōu)越的聚氨酯T形刮條替代原來的橡膠刮條;
(3)針對膠輥轉動不靈活硬度高易損傷導帶的問題進行改造:一方面降低了膠輥硬度(一般為邵氏65度~70度),并在膠面上車削螺紋,另一方面調節(jié)膠輥與鋼輥的相對位置以增加摩擦力,并借助手動換向閥、減壓閥來調節(jié)氣缸壓力,較好地解決了問題,改善了涂膠效果;
(4)增加液面自控裝置,由供漿管、探針、氣動泵、控制板、電磁閥等組成;
(5)將壓縮空氣管路改為由印花導帶傳動離合器電磁閥控制,防止停車后膠輥、刮刀對印花導帶的損傷。另外,膠輥局部改為活套結構,以適應不同涂膠寬度的需要。
2.2 涂膠裝置改造后的優(yōu)點
改造后的涂膠裝置有以下優(yōu)點:
(1)涂膠均勻性顯著提高;
(2)可根據(jù)織物、花形的不同調整涂膠寬度和厚度,提高了印制質量,節(jié)約了貼布膠;
(3)停車后可以自動脫離印花導帶,停止上膠,保護了導帶,方便了涂膠裝置和導帶的清理;
(4)實現(xiàn)了液面自控;
(5)減少了刷車掛膠次數(shù),提高工作效率;
(6)減小了丙酮、甲苯等有機溶劑對印花導帶的腐蝕,延長印花導帶使用壽命;
(7)降低了生產(chǎn)成本,減小了污染,避免了火災隱患,減少了操作人員的職業(yè)危害因素。
3、使用效果
改造后的涂膠裝置使用方便,上膠厚度均勻一致,明顯減少了刮膠次數(shù)。以往使用熱塑性樹脂每天就要刷車掛膠一次,影響生產(chǎn)效率。原涂膠裝置上膠厚度不一致,經(jīng)常出現(xiàn)局部錯花、導帶沾污白底,給操作帶來很多不便,貼布膠經(jīng)常由于刀口與橡毯分不開,致使多余的膠漿粘附在導帶上,產(chǎn)生導帶印,影響產(chǎn)品質量。改造后的涂膠裝置代替了原有的刷車掛膠方式,使對花精度得到明顯提高。據(jù)統(tǒng)計,改造后由原來的每天刷車掛膠一次減少為平均每周刷車清理衛(wèi)生一次,不需要丙酮、甲苯等有機溶劑清理橡毯表面,僅用清水沖洗即可。以前我公司的印花導帶使用一年缺陷就十分明顯,必須更換,費用大約3萬元/條~4萬元/條。改造后使用近一年半時間橡毯仍然光滑、彈性韌性無明顯降低,仍可繼續(xù)使用。
4、結語
圓網(wǎng)印花機涂膠裝置改造后,生產(chǎn)成本降低,產(chǎn)品質量和工作效率提高,并且可以使工作環(huán)境得到改善,有利于操作人員身體健康。該項改造收到了良好的經(jīng)濟效益,具有推廣價值。
來源:印染在線
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