前言
隨著能源費用的不斷上升和環(huán)保法規(guī)日益嚴格,蒸汽和水的成本以及廢水處理費用已經上升到了印染企業(yè)的首位。印染前處理是蒸汽和水高消耗工序,因此,許多印染企業(yè)都在尋求或使用能降低能耗的節(jié)能工藝。冷軋堆前處理工藝是一種經濟、環(huán)保,且生產流程短的加工工藝,利用兩個簡單的浸軋槽打卷,然后通過“A”字架堆置,即可完成加工。整個精練工序能節(jié)省大量蒸汽和水,降低成本。
在傳統(tǒng)冷軋堆前處理工藝中,為保證精練效果,使用高濃度燒堿。這樣既會對棉纖維(以及其它很多纖維)造成過度損傷,又會造成洗滌壓力和污水排放中堿含量偏高,使污水處理成本相應增大。
經過反復研究和試驗,聯勝公司研發(fā)了專用于低堿冷軋堆工藝的前處理助劑——低堿冷堆王LD。低堿冷堆王LD是專為降低冷軋堆前處理中的燒堿用量而開發(fā)的一種前處理產品,它由多種活性物反應和復配而成。其外觀為無色黏稠液體,濃度1%時pH值為7.0—80,可與冷水以任何比例混溶。該產品具有極強的乳化、滲透(包括二次滲透)、分散、洗滌等性能,不僅在浸軋槽中對織物有良好的滲透作用,更可在室溫堆置時對纖維進行二次滲透,使燒堿和艤氧水對纖維內雜質、色素等去除作更加充分。
l工藝討論
1.1織物規(guī)格
267cm14.6tex×14.6tex524根/10cmx283根/10cm純棉府綢
267CITI14.6tex×14.6tex524根/10cmx394根/10cm高支高密純棉防羽府綢
267cm7.3tex×7.3tex906根/10cmx(382+382)根/10cm純棉緞紋
1.2助劑
低堿冷堆王LD(聯勝公司),螫合分散劑sD28(聯勝公司),38。燒堿(工業(yè)用),雙氧水(27.5%)(工業(yè)用),水玻璃(工業(yè)級)。
1.3傳統(tǒng)冷軋堆工藝
綜合各家印染,一的生產工藝及設備情況,選擇兩種具有代表性的工藝進行探討。
1.3.1工藝流程
工藝一浸軋一打卷堆置一熱水洗(90℃以上兩格)一浸軋氧漂液一汽蒸(100℃×40—60min)一熱水洗(兩格90(℃以上、兩格80(℃以上)一冷(溫)水洗一(烘干)一(染色)
工藝二浸軋一打卷堆置一熱水洗(兩格90℃以上、兩格80℃以上)冷(溫)水洗一(烘干)一染缸煮、漂一(染色)
1.3.2工藝處方
。1)冷軋堆工作液組成/(g/L)
精練滲透劑 l0一l5
螯合分散劑 2
100%NaOH 50~60
l00%H2O2 14一l6
水玻璃(或穩(wěn)定劑) l0一l2
工藝參數
軋液溫度室溫
浸軋方式二浸二軋
前軋車壓力(MPa) 0.25—0.3
后軋車壓力(MPa) 0.12—1.5
車速(m/min) 40—50
堆置時間/h 20—24
。2)氧漂工作液(汽蒸部分)組成/(L)
精練滲透劑 5一l0
螯合分散劑 2
100%H2O2 3—5
水玻璃(或穩(wěn)定劑) 5—8
pH值(用100%NaOH調節(jié)) 10—11
。3)染缸煮、漂工作液組成/(g/L)
精練滲透劑 5一l0
螫合分散劑 2
100%H2O2 1—3
水玻璃(或穩(wěn)定劑) 5—8
100%NaOH 5~l0
采用傳統(tǒng)工藝冷堆后,織物白度可基本達到染色要求,但精練效果較差,因此僅起到退漿作用,之后還必須進行長時間的煮練,生產效率低。
1.4低堿(LS工藝)冷軋堆工藝
1.4川工藝流程
工藝一浸軋一打卷堆置一熱水洗(兩格90℃以上)一浸軋氧漂液一汽蒸(100℃X20—40min)一熱水洗(兩格90℃以上、兩格80℃以上)一冷(溫)水洗一(烘干)一(染色)
工藝二浸軋一打卷堆置一熱水洗(兩格90℃以上、兩格80℃以上)一冷(溫)水洗一(烘干)一缸洗一(染色),
1.4.2工藝處方
(1)冷軋堆工作液組成/(g/L)
低堿冷堆王LD 4—6
螯合分散劑SD-28 2
100%NaOH 15—25
100%H2O2 10一l6
水玻璃 l0一l2
工藝參數(同1.3節(jié)的傳統(tǒng)冷軋堆工藝)
。2)氧漂工作液(汽蒸部分)組成/(g/L)
氧漂精練劑713 1—3
螯合分散劑SD-28 2
l00%I42O2 2—5
水玻璃(或穩(wěn)定劑) 3—4
pH值(用l00%NaOH調節(jié)) l0—11
(3)染缸煮漂工作液/(g/L)
氧漂精練劑713 0.5—4
螯合分散劑SD一28 1
織物冷堆后,在染缸中經過幾道熱水洗就能滿足染色要求,如果是漂白產品,可根據白度要求加人適量雙氧水。
1.5注意事項
在冷堆生產過程中,由于坯布上含有天然雜質和漿料,浸軋工作液時要特別注意:①車速不宜太快,一般不超過60m/min;②第一道軋車壓力要大,力求軋干,且第二道軋車壓力控制在0.2MPa以內,使織物有充分的帶液量。
A字架壓布輥的壓力要盡量小,以免織物上帶液被排掉。上卷時,織物帶液量以布卷兩端稍有液體輕微流動為佳。
A字架要采用主動打卷機,若采用被動打卷及較快的車速和較大的軋車壓力,造成織物上的帶液量偏低,最后僅起到普通的退漿作用,而無法達到理想的精練效果。因此,車速、壓力、帶液量在冷軋堆的生產管理中不可忽視。
此外,水洗也是一個非常關鍵的工序,無論是傳統(tǒng)的冷軋堆工藝或低堿冷軋堆工藝,還是短蒸后的水洗?椢锷系臐{料、雜質、色素等經過工作液20h左右的作用,大部分已溶脹、乳化、溶解,經過充分洗滌才能去除干凈。
低堿冷軋堆處理后的織物,充分水洗后已經有了較好的白度和毛效,符合染缸卷染要求;如果是軋染,則再需要進行輕微的短蒸復漂。
1.6各項指標
1.6.1毛效
將織物剪成30cmx10cm,分別記錄30min后水沿布面上升的高度,并觀察上升的均勻性,測定其毛效(表1)。
2結論
。1)與傳統(tǒng)冷軋堆工藝相比,低堿冷軋堆在流程上沒有變化,但燒堿用量顯著降低,由50g/L以上降至20g/L左右。
。2)由于是低堿堆置,堆置時間、氣候變化等幾乎不會對棉纖維造成潛在的損傷,且退卷時間也不用嚴格控制,生產可調配空間增大。
(3)可利用絲光機水洗后濃度為20—40g/L的淡燒堿,既減少污水排放,又可降低成本。
(4)由于低堿冷堆污水中的燒堿濃度顯著降低,因而無需使用大量的硫酸中和污水中的燒堿,為工廠降低了水處理成本。
推廣低堿冷堆工藝,不但可為工廠節(jié)約大量燒堿,更在污水的治理和排放方阿減輕了壓力,使工廠綜合成本降低。
來源 張靖毅,涂勝宏,厲美娜
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